投產(chǎn)初期,在現(xiàn)場進(jìn)行吹掃試壓過程中,多次對頂裝式Y型三通球閥開關(guān)后發(fā)現(xiàn),閥門關(guān)閉后,對下游管線放空后,壓力無法泄放到0Mpa,多次測試分析,Y型三通球閥存在內(nèi)漏現(xiàn)象。
1.頂裝式Y(jié)型三通球閥拆解后分析
對存在內(nèi)漏的閥門進(jìn)行了解體,解體后在閥腔內(nèi)發(fā)現(xiàn)有金屬顆粒、硬物及充滿泥沙的粘稠液附在球體和閥座上,部分閥門球體和閥座上僅有微小劃痕,這些雜質(zhì)混在介質(zhì)中不可避免地進(jìn)入到唇式密封圈的密封區(qū)域,隨著長時間的高速氣流吹掃,造成唇式密封圈被刮傷,同時由于對零件的表面粗糙度要求很高(要求Ra0.2),任何細(xì)小的劃痕都會導(dǎo)致密封泄漏。
2.頂裝式Y(jié)型三通球閥密封結(jié)構(gòu)失效原因分析
吹掃試壓時,對閥門進(jìn)行開關(guān)操作,導(dǎo)致介質(zhì)進(jìn)入閥座密封處,導(dǎo)致閥座處的唇式密封圈密封失效。
唇式密封要求較硬,要求的過流介質(zhì)較潔凈,閥門廠家在選擇使用閥門密封形式錯誤。
隨著生產(chǎn)時間的延長,部分球閥出現(xiàn)了開關(guān)十分困難現(xiàn)象,經(jīng)過分析,判斷一是減速機構(gòu)處存在問題,二是頂裝式Y(jié)型三通球閥內(nèi)部密封及彈簧處存在問題。
1.判斷減速機構(gòu)存在問題所做工作
打開部分Y型三通球閥減速箱后,發(fā)現(xiàn)傳動機構(gòu)軸承出現(xiàn)了斷裂情況,且傳動機構(gòu)都存在積水現(xiàn)象,更換軸承后,三通球閥開關(guān)靈活。分析傳動機構(gòu)出現(xiàn)積水現(xiàn)象的主要原因為壓蓋密封性不好,雨水進(jìn)入到內(nèi)部,造成黃油變質(zhì),最終導(dǎo)致軸承生銹,在多次的開關(guān)后產(chǎn)生斷裂。
2.頂裝式Y(jié)型三通球閥內(nèi)部密封及彈簧處存在問題所做工作
在經(jīng)過檢查減速機構(gòu)無問題后,分析內(nèi)部Y型三通球閥的結(jié)構(gòu)及閥門使用環(huán)境。分析得出:一是由于多次的批處理造成閥腔內(nèi)沉積有雜質(zhì)造成閥門開關(guān)困難,二是Y型三通球閥本體密封結(jié)構(gòu)處設(shè)計不合理,在開關(guān)多次后使得閥門開關(guān)困難。已經(jīng)將減速箱處密封膠改換為青稞紙,增加密封性。
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